火焰切割是利用氧化铁燃烧过程中产生的高温来切割碳钢,火焰割炬的设计为燃烧氧化铁提供了充分的氧气,以保证获得良好的切割效果。火焰切割设备的成本低并且是切割厚金属板唯一经济有效的手段,但是在薄板切割方面有其不足之处。与等离子比较起来,火焰切割的热影响区要大许多,热变形比较大。为了切割准确有效,操作人员需要拥有高超技术才能在切割过程中及时回避金属板的热变形。
数控火焰切割机在使用过程中出现点火系统故障,主要表现为火焰切割时,不能自动点火。总结认为造成不能点火的原因有以下3个方面:
1.点火时没有燃气喷出。
在操作“试火”键的同时,可用明火在点火器喷火处进行点火,以便确认点火时是否有燃气喷出。如没有燃气喷出,可按气路故障检查和排除方法检查主控板与电磁阀指示灯。若主控板与电磁阀指示灯等离子切割指示正常,也无阀堵塞现象,则有可能点火器上燃气喷嘴的小孔堵塞。确诊的办法是松开点火器上调节旋钮下方螺母,将旋钮置于水中,看其在点火时是否有燃气喷出。如此处有燃气而点火器喷火处无燃气,则肯定是燃气喷嘴堵塞。燃气喷嘴孔很小,为Ф0.4mm。处理办法是用一废手用钢锯条,磨出一个细长的小尖,再用其将小孔理通即可。
2.点火时火花塞不打火。
点火时,火花塞与点火器体间应有明显的放电火花,可以明显看清,也可以听到有明显火花放电响声。火花塞不打火,首先检查主控板点火指示灯在操作“试火”键时,是否点亮1-2秒,以确认主控板点火控制是否正确。
火花塞上是否有集碳也会造成火花塞不打火,需要对其加以清除。
其次检查与火花塞连接的高压包,以及它们的相互连线及连接插头。
给高压包的输入端以DC3V shyrt_33(两节普通电池)电压,高压包的两输出线(两线相距2-10mm)间应能产生火花放电,否则高压包损坏。
3.点火时有燃气,火花塞也打火,但仍然不能点火。
造成这种现象的主要原因是燃气浓度太大。燃气浓度不合适,往往不能正常点火,尤其是使用煤气、丙烷等燃气时更是如此。此时需要通过调节“调节旋钮”,改变燃气浓度来解决。
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